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2020年4月12星期日
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上海汽车报职工家园 勇创新,攻克“国六”产品开发难题 聚焦“智造”,自动化改造出成效

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聚焦“智造”,自动化改造出成效

记东华传动轴公司职工创新工作室

□ 本报记者 林芸

东华传动轴公司生产车间实轴生产线上,机器人正进行着自动上下料。原先,该生产线人员单班常态配置为3名操作工,通过对生产线上的设备加装机器人、在线检测等自动化改造后,生产线实现了“一人产线”的目标,节约成本20多万元。该改造正是公司职工创新工作室的创新成果。日前,工作室获得了“南京市职工创新工作室”的称号。

头脑风暴解决难题

东华传动轴公司专业设计、制造各类传动轴总成及零部件。为了围绕项目进行改革创新,集中优势进行技术攻关,2017年4月,公司成立了以江苏省技术能手、“南京市五一奖章”及“上汽工匠”获得者杨娟为带头人的职工创新工作室。“近年来,公司一直在聚焦‘智造’创新业务。对于工作室来说,提高生产线自动化率,推动制造质量和效率的提升是摆在我们面前的一个新课题。”杨娟说。

2018年年末,为了进一步提高实轴生产线自动化率,工作室承接了对生产线上的DKK淬火机床加装机器人项目。杨娟告诉记者,工作室以设备团队、研发团队及制造团队为基础成立攻关小组,制订总体方案,自行设计并编制了一套机器人程序,并利用现有的资源搭建测试平台,力求将未来实际生产中出现的问题在测试平台中进行优化解决。

测试期间,由于滑道惯性,零件到达指定位置后出现回弹现象,影响机械手的抓取位置。攻关小组召开紧急会议进行头脑风暴,但“重新设计制作滑道”“调整机械手适应定位偏差”等方案在经过小组讨论后均被否决了。最后,设备工程师钟长江大胆提出加装强磁装置的方案。历经两天时间奋战,由工作室自行设计的强磁装置安装到位,消除了零件回弹造成定位不准,影响机器人操作的缺陷。

在三个月时间里,项目组先后解决了物料上料反弹、下料打标衔接等多方面问题。经过上万次的测试,方案逐步完善,最终确保了机器人及配套设施上线后一次试生产成功。该项目完成效率提升后,2019年,工作室又对割槽工序和在线检测进行了自动化改造,为公司降本增效做出了积极贡献。

“每周一课”入车间

工作室自成立以来,一直将吸收、培养青年员工作为创新团队的首要任务。杨娟说,工作室定期开展的“每周一课”活动,将课堂搬进车间现场,关注生产环节的难点、痛点开展各类培训,有效提升员工岗位技能,增强质量意识。如今,在结对带教形式推动下,工作室中有多名刚毕业的懵懂青年,不仅积极参与新产品开发、工艺创新等活动,还作为主讲人登上了“每周一课”的讲台。

TQ生产线王威通过工作室的“结对带教”“每周一课”活动,从一名简单操作工成长为现场独当一面的数控能手,先后两次参加公司“六小”成功发布会,均获得较好成绩。技术部李叔翰在师傅的培养下,多次获得“六小”创新成果奖,现在已是工作室“每周一课”的小老师了。

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