偶然的一次部门例会中,保洁阿姨提起垃圾袋进行更换这一不经意动作,被上汽大众制造技术办公室高级经理张卫东敏锐地捕捉到。他提出,可在PVC吨桶与材料之间增加内衬袋来解决吨桶的原厂回收问题。这一建议得到了一致响应。张卫东准备成立项目小组,并将这一方案投入实施。
历经4个月的项目推进,名为“绿色制造,底部PVC‘0’损耗”的项目产生了积极效应,每年为企业节约金额共3.1亿元。
来自垃圾袋的灵感
作为一种包装材料,早前,PVC吨桶都由原材料厂家直接回收利用。为确保符合环保相关法律法规,后来,上汽大众停止了PVC沾染吨桶原厂回收行为。但鉴于PVC吨桶价格昂贵,公司制造技术办公室与环境管理部门进行了数次沟通,希望用一种合法、合规的方案来实现降本增效。于是就有了文中开头那一幕。
提出这一方案后,张卫东立即召集供应商,以及质保部门、采购部门等洽谈PVC包装优化事宜。制造技术办公室环境联络员邾立亮告诉记者:“该方案看似简单,但实际操作中发现了很多问题。首先,内衬袋要求延展性良好,否则无法与桶壁贴合;其次,内衬袋要求强度高、韧性好,否则在柱塞盘挤压过程中,袋子易破裂。另外,内衬袋的成份不能污染PVC,造成工艺缺陷。历经十多次试验后,终于找到了合规的内衬袋。”
余胶也能实现再利用
本以为找到内衬袋能松一口气的项目组,却又接到了来自危险废弃物运营商的抱怨。运营商反映,PVC吨桶内衬袋中余胶量太大,平均每袋有100kg,处置成本太高。原来,内衬袋及其袋内的余(废)胶需按危废处理要求统一处置,若胶量太大的话,在浪费原材料的同时也增加了危废处置的费用。邾立亮说:“为此,我们召集油漆车间技术人员攻关,以降低内衬袋余胶量。但由于工艺设备的限制,袋内的余胶仍然有50-60kg。”
正当项目组一筹莫展之际,长沙工厂现场技术员的一通电话让项目组精神一振。原来,该工厂技术员无意间听闻原材料供应商说起余胶的再利用,认为这一方案切实可行。于是,项目组联合公司规划部与质保部,对内衬袋余胶的材料施工性能与工艺质量进行验证,通过一系列试验,验证了余胶完全符合再次利用的要求。
“技术问题虽然解决了,但操作问题仍存在。一开始,我们将内衬袋悬挂,下方放置PVC胶桶,在袋底剪开后,将余胶挤至PVC吨桶中回用。但长沙工厂认为这会增加岗位与工时。于是,他们自主设计了一套PVC余胶回用装置,最大限度地减少了人力成本,并申请了实用型专利。”
方案优化后,最终使PVC内衬袋中的余胶量降到了10kg以内,余胶回用率超过80%。去年8月起,该方案在上汽大众各厂区油漆车间进行了推广。“自从PVC吨桶套上了内衬袋,就像车间里实现了‘垃圾袋装化’。”邾立亮说。