日前,东华传动轴公司在车间现场召开2020年度技能竞赛和“六小”活动总结会。2020年,面对突如其来的疫情和汽车市场的低迷表现,公司积极提质增效,实现新能源汽车轴类产品产销18万只,成为公司新的经济增长点,顺利达成年度收入等经营指标。这些都与“六小”活动、劳动竞赛、技能提升等职工创新活动密不可分。作为开展这些创新活动的主力军,东华传动轴职工创新工作室在助推公司数字化转型发展,实现产销双丰收中发挥着重要作用。日前,工作室被上汽集团工会授予2020年“上汽集团职工(劳模)创新工作室”称号。
废品率问题得到了解决
2020年,公司中高端零件加工业务继续保持较快增长,数控磨加工作为其中的关键工序,面临着客户要求持续提升的挑战。
创新工作室带头人杨娟告诉记者,客户对产品的要求是磨削表面不允许有任何轻微的划痕。以往由于受砂轮、铁屑、零件的材质等影响,磨削档上偶尔会出现划痕,需二次修磨,若修磨不当,则会直接造成产品报废。为了杜绝这一情况发生,由创新工作室技术专家黄永庆牵头,联合技术、设备人员及班组长成立了专项攻关小组,大家利用休息日去图书馆查找资料,开专题会收集和分析各种数据信息,不断调试各种参数、调整设备。
那段时间,攻关小组的成员都笑称自己的休息日“不是在图书馆,就是在去图书馆的路上”。虽然辛苦,但通过多次实践和数据对比,他们发现,减少单次修整砂轮量、调慢修整砂轮的速度,可以减少产品表面划痕的产生。困扰多时的质量问题终于得到了解决,减少了废品率,提高了效率,提升了客户的满意度。
让年轻员工爱上学习
年轻员工一直以来都是创新工作室的重点培养对象。创新工作室自成立以来,始终关注、重点培养年轻员工,确定了11对师徒进行“结对带教”,通过新产品开发、工艺创新、技能竞赛等活动的推动,11名徒弟现在都已成为独当一面的技术能手。
袁大伟是创新工作室的一名“90后”数控操作工,从事分动器空心轴生产线车加工任务。去年,沃尔沃空心轴客户需求量大幅提升,现有的加工节拍已无法满足产能要求。他在带教老师赵晨全的带领下,努力学习编程知识,不断进行产品调试。在此过程中,他发现由于车加工20、30工序加工时长不匹配,两台机床生产节拍不均衡,从而导致加工时间长、效率低,不能满足当下的生产需求。
为此,袁大伟利用原有的刀具,将沃尔沃轴30道工序的部分加工内容调整至20道工序进行加工,从而优化了程序,使20、30工序加工时间基本保持一致,并将加工速度从原来的133秒/根提升到110秒/根,时间缩短了17%;班产量由160根/班提升至190根/班,效率提升近18.8%。该项目荣获了公司“六小”优秀奖,而从未发布过成果的袁大伟也在杨娟的指导和鼓励下,走上讲台,发布了“六小”成果。
创新工作室还积极运用“微课、抖音”等新媒体教学和宣传手段,让年轻员工爱上学习,达到寓教于乐的学习效果。而疫情期间,微课已成为年轻员工在线学习的最佳途径。如杨娟教授的“搞定发震小窍门”微课,生动形象、图文并茂,让很多年轻员工受益匪浅。